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[热点探讨]桩基大应变检测结果达不到设计要求的极限值,如何解决 [复制链接]

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离线liuyinfanlwx
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-01
一个工程有一根桩做大应变检测时只有12000KN.而设计要求的桩身极限承载力极限值为13000KN,差100KN,该桩是两桩一承台桩,请高手指点一下,应如何解决.谢谢了
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mahorse128 土币 +10 2007-08-01
离线liuyinfanlwx

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只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-01
该桩直径1.20m,桩底持力层为中风化花岗岩,桩长40m左右,该桩先采用钻芯法检测,但在16m-18m处时无芯样,检测单位就没有继续往下钻芯,后用小应变检测,发现在16-18m处二次反射的波形相对较明显.施工单位及业主、监理一致认为检测单位采用的钻芯法没有抽到桩底就轻易下结论,有点欠妥。但对大直径桩采用大应变检测正如wustone 先生说的,不宜采用。请高高手及专家们提提意见。
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vieira520 土币 +10 2007-08-01
mahorse128 土币 +10 2007-08-01
离线kxly

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只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-01
大小应变不足信,采用静载。如果你认为施工质量没有什么问题的话,可从你的描述来看施工质量不是很好,混凝土浇灌上
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vieira520 土币 +10 2007-08-01
离线土老帽

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只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-01
大应变检测时只有12000KN.而设计要求的桩身极限承载力极限值为13000KN,差100KN, VM=hQYe  
二桩一承台? Q|6Ls$'$  
算不上群桩。 {/th`#o4b  
可以考虑在承台使用上令其发挥单桩的差距。若为三桩以上一承台,按规范进行加大承台面积即可解决。
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vieira520 土币 +10 2007-08-01
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

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只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-02
恐怕补桩的平面布置与既有桩位冲突,设计承台是否可考虑三桩一承台的三角形布桩法?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线liuyinfanlwx

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只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-02
谢谢楼主们,无芯样并不代表桩身砼质量不好,因为钻芯没有钻到桩底,根据规范对于大直径桩应布钻孔不少于2个,但检测单位只钻一个就草草了事,轻易下结论,有点轻率. [8B tIv  
现在本人想,假如桩身真的有问题,在不采用补桩的情况下,采用注浆方法是否可行?
离线徐农

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只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-02
建议请设计变更补桩,可考虑采用两根小直径的桩代替大直径的桩,形成三桩承台,根据上部荷载的中心确定补桩位置。
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vieira520 土币 +10 2007-08-02
离线liuph

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只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-06
桩基的大应变检测还是准确性较差,现在差的又比较少,所以应该结合其他的方法进行检测,直接进行处理我认为不一定是一种好方法。
离线liuyinfanlwx

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只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-07
我同意liuph的意见,谢谢
离线vieira520

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只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-14
又学了不少东西!谢谢了@
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线fanchen_meng

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只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-31
真是能学到很多东西
学习,向有知识和志向的同志努力学习.
离线parkdai

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只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-16
我想看看你的实测曲线,“该桩直径1.20m,桩底持力层为中风化花岗岩,桩长40m左右,”。我认为100kN是12000kN的0.83%,这个精度对于高应变来讲太高了。是CAPWAP结果还是CASE结果?能看看你的分析结果吗?谢谢!
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
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