我2006-2007年曾做过测试中心工作,当时在现场做十字板剪切试验时发现存在很多问题,总体感觉试验的精度很成问题。
主要是电缆问题:因为十字板试验要频繁的搬运钻杆,钻杆内穿着电缆,很容易碰伤,还有在试验过程中必须扭转钻杆很多圈,试验次数一多,导致电缆扭成麻花,总之电缆很容易受损伤。
另外,因为电缆长期在地下水位以下工作,在海边地下水腐蚀性和导电性都很强,规范要求绝缘电阻25MΩ以上,这个要求实际工作中极难满足,因而干扰不可避免的发生了。因为电缆引入的干扰非常大,常常是大于测试的信号,表现为零漂惊人的大而不稳,有时甚至大过淤泥本身的强度,做出来的强度是负值,试验就失败了。
有几次做试验,一上午也做不完一个孔甚至一个点位,我也知道其中原因就是要换新的电缆线才能解决问题,但是由于成本原因,不可能频繁的更换新电缆。最后没办法只好编数据,我想目前这种状况,编数据的绝不止我一人。
后来在工作中听说一个有趣的事,有一个工程做了软基处理,想测试一下软基处理的效果,就做十字板试验进行对比,但是做出来的结果是软基处理后淤泥的强度比处理之前的还低,很多专家都不信这个结果,这就是目前十字板试验精度的现状。
我因此产生一个想法,就是要改造现有的仪器,根本做法就是要把测量仪器和探头传感器集成在一起,密封于探头中,达到消除干扰的目的,只有这样才能做出可信的试验结果来。